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技改之工具模板的使用

控本提效      成本节造部 刘秋明

       为了出产效益最大化,我们一向在寻找利于出产多快好省的步骤,造衣工具模板的利用,同样合用羊毛衣特殊工序的技术改善,本期沉点讲述羊毛衣后整特殊工序的工艺改善,技改成效显著,既提升了效能,品质也提高了。具体案例如下:

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       改善1:辅助工具之——定规间前后侧骨1/4”明线

       改善前:背面间线,工具用凹凸压脚,正面要1/4”间线成效,功夫为12.5分/件。

       背面间线易大幼,弯位不顺直 ;衣服穿在身上看正面,背面压线再好看,正面成效欠安,品质也不接受。

       改善后:转变背面间线车法,用正面间线,工具改用幼平压脚+定规,这样1/4”间线均匀不会大幼,并且解决弯位间线的弧度问题,缝盘子口偏幼用手势节造,向前推一点子口,不易溜边 ;当然缝盘子口太幼间不到线,该退返建就退,不能迁就。改善后间线功夫为6.5分/件,改善后效能提升52%。

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       改善2:辅助工具之——人字车车主标

       改善前:人字车用通常平压脚车主标,因双方间线离主标1/16”位,平压脚孔幼没有挡边,车缝切当真看边际线,车后容易大幼子口。改善前功夫为1.33秒/件。

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       改善后:平压脚代替成1/16”挡边压脚,压胶孔大易看清,有挡边位车缝时直接靠着主标间1/16”线。改善后间线功夫为1.17分/件,改善后效能提升13.7%。

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       改善3:花腔车的使用

       改善前:2023D05202款,平车车不规定章,间边1/16”线,一件3个章,功夫为6.65分/件。平车车不规定章,工序等级难度增长,间1/16”边线易大幼,不均匀且车好后的衣服不平服,耗时费劲。

       改善后:平车车章改用花腔车车章,改善后功夫为3.05分/件,改善后效能提升118%。改善后用花腔车模板,尺寸固定,线迹均匀且车好后的衣服平坦,省时省力。

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       该款订单780件,固然件数不多,但一件衣服有三个章,一单就是2340个章。分歧工人用平车车出的成效各不一,花腔车模板用专机车出的每一件衣服,出现出的成效都一样,品质不变。

       幼幼的改善,大大的提升,高品质的要求始终是我们钻营的指标,也是广发体育生计之本,改善——我们一向在路上。


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